小氮肥第44卷第1期2016年1月 9 效合成塔盘在水溶液全循环法 尿素装置中的应用 张韧刘振勤姚克亮 (安徽昊源4Ls-集团有限公司 安徽阜阳236023) 0前言 峰开设的气相孑L以较高的速度射出后进人上一层 塔盘的液相中,强化了气液接触。 安徽昊源化工集团有限公司(以下简称吴源 公司)现有4套尿素生产装置,年生产尿素约 1 500 kt,其中1 和2 装置采用水溶液全循环工 艺,3 和4 装置采用CO 汽提工艺,1 ~4 装置年 生产能力分别为200,400,300和500 kt。2 尿素 装置于2006年年底单塔开车投产,2008年转入 双塔生产,运行中一直存在蒸汽消耗偏高的问题。 鉴于4 尿素装置使用浙江工业大学化工设备有 限公司新型高效塔盘内件后转化率明显提升、物 料消耗降低,吴源公司决定对2 尿素装置1 合成 图1 高效波形塔盘局部结构 塔塔盘进行改造。该改造项目于2014年10月进 行,安装改造历时1个多月;装置于2014年l2月 介质通过高效波形塔盘时,气相和液相分道, 开车运行,即达到了节能降耗的目的。1 合成塔 流动稳定,传质效率较传统塔盘有明显提高。高 投产运行至今,运行稳定,物料消耗下降。 效波形塔盘结构产生的小气泡增大了比表面积, 且分布更均匀,有利于提高传热和传质的效率。 1主要技术创新 每个反应区内物料自下而上通过塔盘,使相邻的 尿素合成塔塔内设置28块高效尿素合成塔 多个小反应室的物料避免因密度差而引起回流, 盘(原为28块泡罩塔盘),塔盘开孔率自下而上 从而提高尿素的浓度梯度、减少返混。此高效波 为2.5%~0.7%不等。上升的气、液两相在波形 形塔盘较传统塔盘的结构气液混合效果更好,且 塔盘上进行气液分流(图1),介质的液相从波谷 制造相对容易。 开设的液相孔与环向间隙通过,介质的气相从波 高效波形塔盘整体结构见图2。 波形塔盘 图2高效波形塔盘整体结构 10 小氮肥第44卷第1期2016年1月 2技术综合比较 对采用传统合成塔盘的2 尿素装置2 合成塔 和采用新型高效塔盘的2 尿素装置1 合成塔的转 化率及单开1 和2 合成塔时的数据对比。 (1)1 合成塔停车检修,更换塔盘,单开2 合成塔运行1周(表1),吨尿素平均氨耗543 kg、 平均汽耗1 383 kg。 表1单开2 合成塔1周运行数据 1 合成塔检修结束后,开1 和2 合成塔的 CO,转化率对比见表2。 表2开1 和2 合成塔的CO:转化率对比 % (2)2015年3月,因生产负荷调整,2 合成 塔停车备用,单开1 合成塔运行1周(表3),吨尿 素平均氨耗542 kg、平均汽耗1 331 kg。 由1 与2 合成塔对比数据可以看出,采用新 型合成塔塔盘后,CO 转化率提高了约2.0%,吨 尿素平均少用液氨约1 kg、蒸汽约52 kg,节能效 果显著。 表3单开1 合成塔1周运行数据 3 结语 昊源公司本次改造通过采用浙江工业大学化 放空量明显减少,一吸塔操作弹性增强;减少了氨 损失,蒸发和水解系统负荷也得以减轻,系统吨尿 素氨耗、汽耗均降低,达到节能降耗的目的。单开 2 合成塔时,碳铵液中氨质量分数为6%左右;而 单开1 合成塔时,碳铵液中氨质量分数为5% 左右。 (收稿日期2015.10.14) 工设备有限公司新型高效波形合成塔盘,不仅提 高了CO 转化率约2.0%,而且增加了装置操作 弹性和生产能力,使装置运行更加安全、稳定;同 时,由于中、低压系统负荷得以减轻,中、低压系统