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湿法磷酸副产氟硅酸制氟硼酸钾技术

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第45卷第2期 2013年2月 无机盐工业 IN0RGANIC CHEMICALS INDUSTRY 39 湿法磷酸副产氟硅酸制氟硼酸钾技术 匡家灵.王煜 (云南云天化国际化工股份有限公司技术中心.云南昆明650113) 摘 要:研究了一种以湿法磷酸副产氟硅酸和硫酸钾为原料制备氟硼酸钾的新方法.重点考察了硫酸钾过量系 数、反应温度和反应时间对产品收率及质量的影响;通过正交试验优化合成氟硼酸钾的工艺条件:反应时间为 70 min、硫酸钾的过量系数为1.20、反应温度为7O℃。在此工艺条件下,产品氟硼酸钾的质量分数在98%以上.符合 国家标准GB/T 22667--2008的要求.产品收率达到97.58% 关键词:湿法磷酸;氟硅酸;氟硼酸 中图分类号:TQ126.35 文献标识码:A 文章编号:1006—4990(2013)02—0039—03 Technology for preparation of potassium fluoborate from fluosilicic acid by-・produced in wet--process phosphoric acid production Kuang Jialing.Wang Yu (Technology Center,Yunnan YuntianhuaInternational Chemical Co.,Ltd.,Kunming650113,China) Abstract:A new technology for preparation of potassium lfuoborate,with potassium sulfate and fluosilicic acid by—product of wet—process phosphoric acid production as raw materials was researched.Potassium sulfate excess ratio,reaction temperature, and reaction time on the yield and quality of the product were studied emphatically.Through orthogonal test,the optimal technique conditions of preparing potassium fluoborate were obtained as ollfows:reaction time was 70 min,potassium sulfate excess ratio was 1.20,and reaction temperature was 70 oC.Under these conditions.the mass ratio ofpotassium fluoborade was more than 98%,in line with the national standard GB/T 22667--2008,and the yield of the product reached 97.58%. Key words:wet—process phosphoric acid;fluosilicic acid;fluobofic acid 对于湿法磷酸的副产物四氟化硅.大型企业一 般用水吸收生成氟硅酸.再将氟硅酸作为产品或者 1 实验原理 湿法磷酸副产物氟硅酸为原料制取氟硼酸.再 与硫酸钾反应生成氟硼酸钾的工艺面临2个问题 1)氟硼酸中杂质含量太高.导致合成的氟硼酸 钾杂质(主要为氟硅酸和硼酸)也偏高.无法满足相 和钠盐反应制成氟硅酸钠产品出售 氟硅酸和氟硅 酸钠作为低级粗产品,目前市场容量已达饱和.经济 效益极低 氟硼酸钾(KBF )主要用于热铜焊的助熔剂,是 铝镁浇铸生产含硼合金的原料.也是制三氟化硼和 其他氟盐的原料.还可用于电化学过程和试剂.在用 树脂作磨料黏合剂的重型磨轮中用作填充料 熔接 和熔合银、金、不锈钢时,能提净轻金属的渣滓。目前 关国家标准的质量要求 加入钠盐可与氟硅酸形成 氟硅酸钠去除杂质。从成本及反应效率来看.氯化钠 是最佳选择.但用于实际生产则需考虑对设备的腐 蚀性、污水的处理难易度和环保要求等问题。针对笔 者所在企业的生产现况,可考虑加入过量硫酸钠.该 盐的加入不会对氟硼酸有较大影响.得到的氟硅酸 氟硼酸钾市场需求量为3万~5万 .其相关产业的 需求稳中有升.因此氟硼酸钾的市场前景较好 黄壮昌等…采用氟硅酸合成氟硼酸.但氟硼酸 质量分数偏低(≤40%),运输和销售成本较大. 了其进一步的应用。目前.以氟硅酸和硫酸钾生产氟 硼酸钾的研究尚未见报道。笔者以湿法磷酸副产物 氟硅酸为原料制取氟硼酸.再与硫酸钾反应生成氟 硼酸钾。该工艺不仅解决了副产氟硅酸的处理问题. 钠产品还可进入氟硅酸钠生产系统中 2)钾盐的选择和工艺条件的确定 钾盐的选择 主要从成本、反应能耗、副产物分离和排放、以及污 水处理难易程度等方面考虑。一般工艺中.通常采用 碳酸钾、氢氧化钾或者氯化钾进行生产_2].由于碳酸 钾和氢氧化钾成本较高 ,所以大多采用氯化钾.但 且对设备腐蚀较小.污水可在系统循环利用而无须 外排;副产物较少。无污染,同时创造了较高的经济 效益.具有较好的发展空间 氯化钾会为污水的降氯、脱氯处理带来很大困难。通 过对比成本、能耗、副产物和污水的处理等方面.最 终确定用硫酸钾合成氟硼酸钾 母液主要为低质量 无机盐工业 第45卷第2期 分数的硫酸.可将其输送至湿法磷酸萃取系统,也可 以输送至污水处理厂处理 在降低成本、节约能耗的 基础上。还可保护环境,减轻对设备的腐蚀,创造更 高的经济价值 2 实验 2.1试剂与仪器 试剂:硫酸钠(AR);氟硅酸、硼酸、氟硼酸、硫酸 钾.均为工业级 仪器:HH—S4型数显恒温水浴锅、LT2001型电 子天平、FNIO1—2型烘箱、RW16型搅拌器 2.2氟硼酸的制备 将200 g质量分数为18%的氟硅酸置于恒温水 浴锅内,升温至70℃,转速为200 r/min,加入20 g质 量分数为40%的氟硼酸后.缓慢加入23 g硼酸. 二者物质的量比为l:1,在70℃下反应120 min 过 滤,用100 g热水洗涤,得HBF 滤液和固体硅胶。分 析HBF4、H3BO3、H2SiF6的含量。 2.3氟硼酸的净化 常温下.将得到的HBF4滤液置于容器中.在 100 r/min下加入硫酸钠(过量系数1.5)9.5 g。反应 60min。过滤,得净化HBF4。分析HBF4、H3BO3、H2SiF6 的含量 2.4氟硼酸钾的制备 2-4.1 单因素实验 1)硫酸钾过量系数。氟硼酸溶液中除了含有氟 硼酸外,还有一定量的氢氟酸、硼酸和氟硅酸,整个 反应除了有氟硼酸与硫酸钾的主反应外.还有氢氟 酸、硼酸和氟硅酸的反应。所以反应不能严格按照 化学计量添加.应增加硫酸钾的加入量。取质量分数 为13%的氟硼酸溶液500 g,在反应温度为70℃、反 应时间为70 min、搅拌速度为120 r/min的条件下. 按过量系数分别为1.0、1.05、1.10、1.15、1.20加入硫 酸钾.考察氟硼酸钾收率。 结果表明.当硫酸钾过量系数小于1.15时.氟 硼酸反应不完全。氟硼酸钾收率较低 当硫酸钾过 量系数大于1.2O时.容易造成硫酸钾浪费.且氟硼 酸钾收率也会有所降低。因此。实验确定适宜的硫酸 钾过量系数为1.15~1.2O 2)反应时间 分别取500 g质量分数为13%的 氟硼酸溶液和77 g的硫酸钾,在反应温度为70℃、 搅拌速度为120 r/min的条件下.考察了不同反应时 间(10、30、50、70、90 min)对氟硼酸钾收率的影响。 结果表明.反应时间小于30 min时.氟硼酸钾 收率较低:在30~70min时,氟硼酸钾收率随反应时 间的增加而快速上升:超过70 min时.氟硼酸钾收 率则随反应时间的增加下降。反应时间过短.氟硼酸 与硫酸钾的反应不够完全 特别是在反应刚刚开始 时.料浆升温较慢,若反应时间不足.物料不能充分 反应.从而导致氟硼酸钾收率偏低。由于溶液中的氟 硼酸、氟硅酸、氢氟酸等都具有挥发性,反应时间太 长.可能逸出的氟和硼就越多.反而导致氟硼酸钾收 率降低,还会增加能耗,延长生产周期。综合考滤.实 验选择最佳反应时间为70 rain左右 3)反应温度。氟硼酸与硫酸钾的反应为吸热反 应,理论上反应温度越高,则反应越快、越完全.但是 温度越高.氟硼酸越不稳定.分解出来的三氟化硼气 体越多,硼损失率越大。分别取500 g质量分数为 13%的氟硼酸和77 g硫酸钾,在反应时间为60 min、 搅拌速度为120 r/min的条件下.考察了不同反应温 度(30、50、70、90℃)对氟硼酸钾收率的影响。 结果表明.在30~70℃时.氟硼酸钾收率随温度 的升高而增加.在70℃附近出现最大值:超过70℃ 后.氟硼酸钾收率基本随反应温度的升高而下降 在 反应温度小于70℃时.温度对反应率的影响强于对 HF、SiF 和HBF4挥发量的影响,所以氟硼酸钾收率 随温度升高而上升 随着温度进一步上升.温度对 HF、SiF 和HBF 挥发量的影响逐渐加强.特别在大 于90℃时,在反应器内壁和胶皮(反应器的盖)上明 显可以看到白色粒状晶体。因此,氟硼酸钾收率随温 度的升高而逐渐减低。综合考虑,实验选择最佳反应 温度为70 8O℃ 2.4.2正交试验 选取硫酸钾过量系数、反应时间、反应温度为影 响因素.安排3因素3水平L9(33)J ̄交试验 表1为 试验因素与水平,表2为正交试验。从表2可见。影 响氟硼酸钾收率的主次因素依次为反应时间(B)、 硫酸钾的过量系数(A)、反应温度(C)。最优组合为 C ,即反应时间为70 arin、硫酸钾的过量系数为 1.20、反应温度为70℃。但由于最优条件在正交试验 中没有出现.因此必须进行验证试验。 表1 氟硼酸钾制备正交试验因素和水平 2013年2月 匡家灵等:湿法磷酸副产氟硅酸制氟硼酸钾技术 24-3.4l 表2 L9(3 )氟硼酸钾制备正交试验表 验证试验及氟硼酸钾的制备 通过净化使游离硼酸质量分数小于4.5%.氟硅 酸质量分数小于1%.硫酸钾则采用正交试验最优条 件来和氟硼酸反应进行验证 取2.3节净化过的氟 硼酸500 g置于恒温水浴锅内.升温至65℃.转速 200 r/min,缓慢加入硫酸钾77 g(过量系数1.2),在 70 c【=下反应70 airn。过滤.滤饼用100 g热水洗涤后 于150 oC高温烘箱烘120rain,得到KBF4产品 分析 KBF4、H3BO 、H2SiF6的含量,结果见表3。 从表3可见.硫酸钾和氟硼酸制氟硼酸钾.能耗 低,反应不剧烈,耗时短,工艺简单,操作容易,氟硼 酸钾质量分数达98%以上.符合国家标准GB/ T 22667--2008的要求 表3 GB/T 22667--2008({氟硼酸钾》指标要求和验证试验化学成分检验结果 % 3 结论 1)采用湿法磷酸副产氟硅酸生产氟硼酸钾在技 术上是可行的。其优化条件:反应时间为70 min、硫 酸钾过量系数为1.20、反应温度为70℃,在此工艺 市场和合同订单灵活生产和销售。因此,建议今后应 加强湿法磷酸副产氟硅酸生产氟硼酸技术产业化应 用研究,同时应加强过程副产的硅胶生产水玻璃、白 炭黑以及4A沸石等的研究。 参考文献: 『1]黄壮昌,明大增,李志翔,等.利用磷肥副产物氟硅酸制备氟硼 酸工艺介绍[J].云南化工,2007,34(6):72—73. 【2]刘海霞,张良,张金保.氟硼酸钾生产新工艺[J].河南化工, 2007,30(12):54—56. 条件下.氟硼酸钾质量分数可达98%以上。符合GB/ T 22667--2008的要求.产品收率达97.58%:2)2采 用硫酸钠可以除去氟硼酸中的氟硅酸.当硫酸钠的 过量系数为1.5时,氟硼酸中 (氟硅酸)<0.8%。 4 建议 采用湿法磷酸副产氟硅酸生产氟硼酸钾.在生 产过程中产生的硅胶和氟硅酸钠.理论上都可以直 『3] 于贺华.氢氟酸生产废酸制氟硼酸钾工艺研究[J].无机盐工业, 2007,39(6):51—53. 收稿日期:2012—08—12 作者简介:匡家灵(1983一),男,工程师,主要研究方向为氟硅资源 接进行回收和利用.特别是氟硼酸既可作为生产氟 硼酸钾的原料,又可以作为商品直接出售,可以根据 CalciTech公司拟建首家合成碳酸钙(SCC)生产厂 2012年12月.CalciTech公司(CalciTech Ltd.)在完成相 的开发利用,已公开发表文章1篇。 联系方式:kuangjialing@ic.yth.en 产能可达5万 贾磊译自BusinessWire、CaleiTeeh.2012—12—17. 关可研报告后对外宣布.将在德国Lutherstadt—Wittenberg市 Piesteritz农/化学工业园内建造世界首家合成碳酸钙(SCC)生 水岛铁合金加大高品质氮化硼生产规模 总部位于日本冈山县仓敷市的水岛铁合金公司(水岛合 产厂 SCC是CalciTeeh公司经过多年实验与中试探索.自 主研发的新型碳酸钙产品,它具有较高的纯度、白度、亮 金铁株式会社)正扩大氮化硼产品的生产规模.并不断提升 产品的质量和纯度.以满足化妆品和电子元件等行业的需求。 2012年11月.该公司自主设计的氮化炉投入使用.生产能力 比之前提高55%.氮化硼产能达到70 t/a。随着产能的提高, 水岛铁合金海内外的业务也有条不紊地展开 贾磊译自《化学工柴日鞭》.2013—01—16. 度和低磨损率.该工艺绿色环保.所用原料来自于含氧化 钙、氢氧化钙的废料.每生产1 t SCC产品仅产生二氧化碳 气体0.44 t,产品可广泛应用于纸张涂料、聚合物填充、食 品、药物制剂等行业。具有广阔的发展前景。目前。该技术已 在包括中国在内多个国家取得专利。预计新厂建成后.SCC 

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